拉延模新冷卻裝置的技術開發

孫輝
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背景及意義

沖壓模具在批量化生產時,板料與模具上、下表面接觸不斷摩擦產生熱量,熱量不能夠及時排出致使模具表面溫度不斷增高,模具產生變形,上下模間隙變小,零件成形時材料流動阻力變大,產品易發生減薄開裂情況(圖1)。

文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

圖1 零件開裂文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

為此一套拉延模具冷卻裝置應運而生,此裝置的應用消除了上述安全風險,能夠有效的將模具表面溫度穩定在常溫狀態,保證模具在批量化生產時成形更加穩定。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

基本信息

以某車型行李廂內板零件為例,零件單批次生產數量1000 件,零件成形過程中材料流動最大的區域集中在后保杠位置。板料與模具上模及下模壓邊圈接觸,隨著批量生產的進行,模具表面溫度變化情況如圖2 所示。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

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圖2 模具表面溫度變化情況文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

當生產至200件左右時,后保杠區域開始減薄(圖3)。通過增大壓邊圈與上模之間的間隙0.05mm,零件減薄缺陷消除。當生產至600 件左右時,零件減薄情況重現,再增大壓邊圈與上模之間的間隙0.05mm,零件缺陷消除,生產至結束。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

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圖3 零件減薄文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

問題分析

零件成形過程中,板料與模具上表面以及下模壓邊圈接觸(圖4),隨著摩擦熱量的不斷積累,模具變形造成模具間隙變小,材料流動阻力加大,零件減薄。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html

圖4 板料與模具接觸

解決方案

通過在模具上加裝冷卻系統,及時排出摩擦熱量, 控制模具間隙變化情況,保證批量化生產更加穩定。

裝置原理

此裝置利用沖壓設備的氣源做動力,通過渦流管冷卻的原理將常溫氣體轉換成冷卻氣體,增強模具冷卻效果,并通過一定的氣路系統設計,將氣體引導至模具上模及下模壓邊圈型面,從而實現模具冷卻。

裝置組成

本裝置共分四個部分:動力單元、轉化單元、傳輸單元、執行單元。

⑴動力單元:通過氣路接頭(圖5)的連接將沖壓設備中的低壓氣體作為整個裝置的動力來源;

圖5 氣路接頭(連接設備氣源)

⑵轉化單元:通過渦流管冷卻原理,將常溫氣體轉化成冷卻氣體(圖6);

圖6 氣溫轉化裝置

⑶傳輸單元:通過設計特定的氣路系統實現上下模具的全覆蓋,將冷卻氣體輸送到指定位置(圖7);

圖7 帶自導向的氣路連接

⑷執行單元:在模具中預埋冷卻管路,冷卻氣體在管路中與模具實現熱交換,達到降溫效果(圖8)。

圖8 預埋冷卻管路

項目創新與效益

項目創新

此項目裝置結合了沖壓設備、模具、流體裝置及空氣冷卻等多方面專業技術。與傳統模具降溫裝置相比較,有以下三方面優點:

⑴應用渦流管相關原理,實現常溫氣體的冷卻;

⑵采用自導向氣路接頭裝置,實現冷卻氣體的上下模全覆蓋;

⑶預埋冷卻管,冷卻氣體與目標位置更近,冷卻效果更突出。

經濟效益

本項目裝置的應用可減少因零件開裂而造成的模具停機、零件報廢等成本浪費。其中,模具停機減少15 分鐘/批次,全年發生120 批次,停機費用8000 元/小時,共計15÷60×120×8000=240000 元/年;零件報廢減少5 件/批次,全年發生120 批次,零件平均成本200 元,共計5×120×200=12000 元/年;綜上,每年可為公司節省240000+120000=360000 元/年。

結束語

目前新裝置已在沖壓模具中應用,經驗證達到預期效果。隨著產品要求的不斷提高,零件造型越來越復雜,批量化生產穩定性要求越來越高。期望未來有更多的技術創新保證沖壓批量生產的穩定。

博主現就職于深圳市鴻栢科技實業有限公司, 從事焊接設備營銷推廣及銷售工作15年,擁有豐富的行業經驗及資源,致力于中國汽車焊接設備營銷推廣,歡迎廣大汽車制造焊接工藝與車身新材料連接技術研究的朋友們一起探討新技術、新設備。??
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