背景及意義
沖壓模具在批量化生產時,板料與模具上、下表面接觸不斷摩擦產生熱量,熱量不能夠及時排出致使模具表面溫度不斷增高,模具產生變形,上下模間隙變小,零件成形時材料流動阻力變大,產品易發生減薄開裂情況(圖1)。
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圖1 零件開裂文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
為此一套拉延模具冷卻裝置應運而生,此裝置的應用消除了上述安全風險,能夠有效的將模具表面溫度穩定在常溫狀態,保證模具在批量化生產時成形更加穩定。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
基本信息
以某車型行李廂內板零件為例,零件單批次生產數量1000 件,零件成形過程中材料流動最大的區域集中在后保杠位置。板料與模具上模及下模壓邊圈接觸,隨著批量生產的進行,模具表面溫度變化情況如圖2 所示。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
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圖2 模具表面溫度變化情況文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
當生產至200件左右時,后保杠區域開始減薄(圖3)。通過增大壓邊圈與上模之間的間隙0.05mm,零件減薄缺陷消除。當生產至600 件左右時,零件減薄情況重現,再增大壓邊圈與上模之間的間隙0.05mm,零件缺陷消除,生產至結束。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
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圖3 零件減薄文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
問題分析
零件成形過程中,板料與模具上表面以及下模壓邊圈接觸(圖4),隨著摩擦熱量的不斷積累,模具變形造成模具間隙變小,材料流動阻力加大,零件減薄。文章源自好焊孫輝博客 http://www.4863x.com好焊孫輝-http://www.4863x.com/weldgyzb/autochongya202411316.html
圖4 板料與模具接觸
解決方案
通過在模具上加裝冷卻系統,及時排出摩擦熱量, 控制模具間隙變化情況,保證批量化生產更加穩定。
裝置原理
此裝置利用沖壓設備的氣源做動力,通過渦流管冷卻的原理將常溫氣體轉換成冷卻氣體,增強模具冷卻效果,并通過一定的氣路系統設計,將氣體引導至模具上模及下模壓邊圈型面,從而實現模具冷卻。
裝置組成
本裝置共分四個部分:動力單元、轉化單元、傳輸單元、執行單元。
⑴動力單元:通過氣路接頭(圖5)的連接將沖壓設備中的低壓氣體作為整個裝置的動力來源;
圖5 氣路接頭(連接設備氣源)
⑵轉化單元:通過渦流管冷卻原理,將常溫氣體轉化成冷卻氣體(圖6);
圖6 氣溫轉化裝置
⑶傳輸單元:通過設計特定的氣路系統實現上下模具的全覆蓋,將冷卻氣體輸送到指定位置(圖7);
圖7 帶自導向的氣路連接
⑷執行單元:在模具中預埋冷卻管路,冷卻氣體在管路中與模具實現熱交換,達到降溫效果(圖8)。
圖8 預埋冷卻管路
項目創新與效益
項目創新
此項目裝置結合了沖壓設備、模具、流體裝置及空氣冷卻等多方面專業技術。與傳統模具降溫裝置相比較,有以下三方面優點:
⑴應用渦流管相關原理,實現常溫氣體的冷卻;
⑵采用自導向氣路接頭裝置,實現冷卻氣體的上下模全覆蓋;
⑶預埋冷卻管,冷卻氣體與目標位置更近,冷卻效果更突出。
經濟效益
本項目裝置的應用可減少因零件開裂而造成的模具停機、零件報廢等成本浪費。其中,模具停機減少15 分鐘/批次,全年發生120 批次,停機費用8000 元/小時,共計15÷60×120×8000=240000 元/年;零件報廢減少5 件/批次,全年發生120 批次,零件平均成本200 元,共計5×120×200=12000 元/年;綜上,每年可為公司節省240000+120000=360000 元/年。
結束語
目前新裝置已在沖壓模具中應用,經驗證達到預期效果。隨著產品要求的不斷提高,零件造型越來越復雜,批量化生產穩定性要求越來越高。期望未來有更多的技術創新保證沖壓批量生產的穩定。
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